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挖掘机破碎锤常见问题、原因分析、处理方法!
发布日期:2021-11-22 14:43:03  字体大小:+ 放大字体 | - 减小字体
破碎锤没有力气?
产生原因
不规范操作,破碎锤在空打的时候,活塞将冲击力传输给钢钎,钢钎将冲击力转移给钢钎销,钢钎销在承受强大冲击力的时候就容易断裂。钢钎销在受到冲击的时候会前后将这股冲击力分散给钢钎销横销,这时钢钎横销就会顶钢钎横销的内孔,从而导致内孔边缘处的蹦块开裂,最终导致下缸体断裂。
经常空打会使前体,扁销,螺栓等断裂,护板,大臂,钢钎等打裂,软管,硬管漏油。
处理方法
将打击矿石压紧后进行破碎作业,打击角度为85度——95度。
向客户说明按照破碎锤使用说明书上的方式规范操作。

破碎锤停止打击?
产生原因
导致不打击的原因也比较多:
例如:在破碎锤工作过程中停止打击:
1. 换向阀卡。在对破碎锤进行解体检查后,发现其他完好,在检查换向阀发现其滑动发涩较易发卡,拆下换向阀阀芯后,发现阀体上已经有多处拉伤。(更换换向阀阀芯) 
2. 衬套更换不当。破碎锤在更换衬套后,发生停止工作的故障,压下不打击,稍提起后有打击动作。由于更换衬套后,使活塞位置更要靠上,造成缸体内一些小的换向阀控制油路在起始位置就已经关闭,换向阀停止工作造成破碎锤停止工作。
3. 后盖进油。(上缸体)破碎锤在打击过程中逐渐无力,最后停止打击。在测量氮气压力。压力过高,释放后,能打击,不久又停止打击,测量后压力又变高。在解体后发现上缸体内充满液压油,活塞无法向后压缩,造成破碎锤无法工作。(换密封组件)
4. 管路中蓄能器部件掉落管路中。在检查过程中发现换向阀中变形的零部件卡死换向阀。
除了以上原因外,挖机阀片卡死,或者阀片上的O型圈从槽里出来,也造成破碎锤不打击。

破碎锤打击频率无法调节?
产生原因
针对破碎锤频率调节器进行检查,在拆下频率调节后检查各O型圈发现有变形与破损,造成无法改变 频率。
处理方法
更换调节器O型圈。

新装破碎锤不打击?
产生原因
可能是管路接反,管路应该是驾驶室一侧为高压,一侧为低压,实际却安装反向造成破碎锤不工作。 也可能是挖机多路阀上的阀片卡死。
高低软管安装不正确 驾驶室一边高一侧低
处理方法
1. 正确安装管路。
2. 确保阀片正常的运作。

活塞前端破损?
产生原因
破碎锤在使用过程中发生掉落金属的碎片,碎片为前盖后掉落。拆下后,发现活塞前端的打击面已破损,在检查该破碎锤使用的钢钎,为用户自制的。硬度过高,当高于活塞的硬度后,在作业过程中,使得活塞前端磨损比较快
处理方法
1. 将活塞头部用磨光机修正,但是要在一定的极限尺寸内。
2. 向客户讲明购买纯正的部件。(钢钎)

更换导向套间隙是多少?
处理方法
一般来说是八毫米左右(小拇指能伸进下缸体里)。 如果不及时更换,会产生以下后果:
1.钢钎与衬套间隙过大,在破碎作业中会使得粉尘, 异物等等进入缸体内,随着钢钎的往复运动,磨损拉伤密封组件,造成漏油,黑油等等现象。
2.由于间隙过大,会有单边受力,破坏油膜致使中缸体活塞拉伤。
3.打击端平面不能面与面的接触,最终导致钢钎尾部打坏。
4.当活塞不能垂直上下往返运动的时候就会偏磨缸体,造成缸体快速失圆,当失圆度过大时候破碎锤内部就会产生内泄,破碎锤打击力降低。
5.降低活塞和钢钎的使用寿命。

破碎锤正常工作的油压是多少,油压过高或高低对破碎锤和挖机有什么影响?
处理方法
对于新挖机来说,一般都是200-220之间,对于旧挖机来说一般是230以上。
油压过低的话,会使得破碎过程中力气不大。
过高的话,打击的力气很大,但是对挖机液压泵和锤的本身磨损会很严重:锤的护板,大臂,压板等等焊缝处开裂。螺栓容易断裂,软管,硬管漏油,挖机和破碎锤性能早期下降厉害。

漏气的原因有哪几种?
产生原因

1.气封油封损坏,或是本身存在质量问题。
2.阀芯损坏。
3.上缸体有裂缝。 
4.正常的损失。
处理方法
1. 检查氮气阀石头损坏。可将肥皂水抹在氮气阀周围一圈,充上氮气,观察周围和充气口是否有气泡。
2. 氮气室O型圈损坏:将肥皂水涂在中缸体和氮气室连接的位置,如有气泡产生,更换2道气封。
3. 进回油口有气泡产生,证明活塞环外圈的O型圈损坏,需要更换。
4. 破碎锤在工作时漏气,表示活塞环内的气封损坏了,需要更换。
5. 换向阀底座螺栓和贯穿螺栓螺母处出现漏气的现象,很有可能是氮气室本体材料有沙眼或者开裂等等情况造成。

氮气室漏油会出什么状况?
刚开始打击慢且没有力气,随后停止打击,后体内有液压油,放氮气会有雾状的液压油喷出。

破碎锤出现打击频率不稳是什么情况?
处理方法

1.可能是主机的问题引起的不稳。
2.液压油过少,流量不足。
3.溢流阀损坏。
4.活塞,控制阀,备用阀,有轻微的拉伤。
5.管路压力不够。
6.管路堵塞。
7.破碎物体反作用力引起的不稳。
8.螺栓松动,钢钎尺寸不对。

回油不畅容易造成什么情况?
产生原因
1.破碎锤打击无力。
2.频率过慢。
3.油温易高。
4.浪费柴油。 还有容易造成破碎锤打击频率不稳,此类情况容易发生在回油滤芯没有按规定时间更换,造成滤芯堵塞,阻碍回油路上的畅通。回油管直接回到多路阀内,长期工作以后,多路阀就容易发卡液压油升温较快,降低破碎锤的打击效果。

破碎锤管路安装好没有压力应该检查哪些?
处理方法

1.检查管路是否安装正确。
2.截止阀打开检测管路是否有压力或者压力是否正常。
3.检查溢流阀是否损坏。
4.A口是否有足够的压力。
5.以上都正常的话,看看备用阀是否卡住。

破碎锤发卡主要原因有哪些,如何判断?
产生原因

1. 活塞和换向阀拉毛。
2. 备用阀和溢流阀发卡
3. 液压油不足。
4. 油路不顺,处于半堵不堵的状态。
5. 先导压力不足。
6. 衬套间隙过大或一场磨损。

黑油的产生?
产生原因

导致挖掘机液压系统黑油的不仅仅是有粉尘引起的,也是由于加注黄油不规范造成的。
例如:当衬套与钢钎的之间的间距超过8毫米的时候(小拇指能够插进去),建议跟换衬套,平均每更换2个下衬套需要更更换1个上衬套。
在更换油管,钢管,回油滤芯等液压附件的时候,需要将接口处的粉尘或者杂物清理干净后才能松开更换。
加注黄油的时候需要将破碎锤提起,钢钎压到活塞里面,每次加注时只需加注标准黄油枪的半枪即可。(因为如果在加注黄油时没有压紧钢钎的,此时加注的黄油会在钢钎槽的上限位,钢钎工作的时候黄油就会直接蹿到破碎锤的主油封处,随着活塞的往复运动将黄油带入到破碎锤中缸体内,再随着破碎锤中缸体内的液压油混入到挖掘机的液压系统内,是液压油变质,发黑)

处理方法
1. 正确使用打黄油的姿势。
2. 加装回油过滤器装置。
3. 加装喷水装置,减少外界灰尘。
4. 上下衬套磨损过大,适时更换衬套。
5. 进气单向阀坏或堵塞,定期检查单向阀。 6. 及时更换防尘封。
7. 正确使用破碎锤(不要经常在偏打)。
8. 注意钢钎尺寸与衬套是否匹配。

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